基于精益六西格瑪?shù)闹扑幑に囋O(shè)備故障預(yù)防研究
蘇州大學(xué)機(jī)電學(xué)院 謝圣堯 王富東 2020/12/23 11:11:50
(接上頁)制定清洗機(jī)清洗工序圖,分解每一個(gè)工序設(shè)涉及的主要部件,通過風(fēng)險(xiǎn)分析工具來進(jìn)行監(jiān)控。然后通過對頭腦風(fēng)暴會議,討論可能遺漏的部件,以及每個(gè)部件可能出現(xiàn)的失效模式[4]。根據(jù)討論出的失效模式,分析這些對產(chǎn)品的質(zhì)量,員工和病患的安全等的影響程度,使用數(shù)字定量列出嚴(yán)重率(Severity rate)。然后使用歷史和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)討論可能出現(xiàn)的發(fā)生率(Occurrence)[5]。接著確定可檢測排序時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮現(xiàn)有的控制,通過確定原因的可檢測性,分配可檢測性值(Detectability)。
使用失效模式與影響分析分析(FMEA)在風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)是評價(jià)工藝步驟或項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)的方法,結(jié)合了嚴(yán)重性,發(fā)生率和可檢測性,使用定量分析,綜合結(jié)果通過數(shù)值體現(xiàn),表示為RPN(S×O×D)。質(zhì)量改善委員會達(dá)成共識,根據(jù)評分對列出RPN大于80的必須控制措施,這些措施的完成可以降低風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)到可接受的范圍。
表1 失效模式與影響分析(FMEA)表
1.4 制定和優(yōu)化改進(jìn)策略(Improve)
根據(jù)對歷史故障的回顧,以及利用失效模式與影響分析FEMA得出的結(jié)果,質(zhì)量改善委員會制定了行動計(jì)劃見表1。 根據(jù)對歷史故障的回顧,以及利用失效模式與影響分析FEMA得出的結(jié)果,質(zhì)量改善委員會制定了行動計(jì)劃。從故障改善項(xiàng)目分析,缺陷項(xiàng)主要是維護(hù)類和設(shè)備類的改善措施,質(zhì)量源于設(shè)計(jì)。經(jīng)詢問廠家工程師該兩類設(shè)備都是進(jìn)口設(shè)備,都是按照維護(hù)計(jì)劃手冊定期維護(hù)保養(yǎng)。主要廠家沒有詳細(xì)考察國內(nèi)的生產(chǎn)環(huán)境和勞動強(qiáng)度,制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。此外,設(shè)備的使用人員也存在沒有定期檢查堿液桶就開啟設(shè)備這一類誤操作的情況。所以,一方面通過對工藝設(shè)備出現(xiàn)的故障點(diǎn)制定改善措施,另一個(gè)方面對維護(hù)人員和使用人員制定定期培訓(xùn)計(jì)劃,避免誤操作這一類低級問題導(dǎo)致設(shè)備故障的發(fā)生。最后周期性故障統(tǒng)計(jì),對所有設(shè)備故障進(jìn)行統(tǒng)計(jì),建立臺帳,分析故障原因并制定優(yōu)化措施。
1.5 保證良好的性能(Control)
首先對當(dāng)前清洗機(jī)和離心機(jī)維修維護(hù)活動進(jìn)行分析,目前流程:清洗機(jī)故障匯報(bào);設(shè)備發(fā)生故障,使用部門掛上禁用標(biāo)簽,電話或郵件報(bào)修設(shè)備組,描述故障形式以及期望完成維修時(shí)間。發(fā)起工單:設(shè)備組根據(jù)使用部門報(bào)修,在電子化維修系統(tǒng)maximo系統(tǒng)中發(fā)起報(bào)修工單。現(xiàn)場檢查,根據(jù)設(shè)備組報(bào)修,觀察設(shè)備故障現(xiàn)象確定維修方式。
排查是否現(xiàn)場解決:故障是否可以短時(shí)間內(nèi)解決,不用聯(lián)系供應(yīng)商或者采購備件。工單跟蹤:根據(jù)備件到貨日期或與工程師協(xié)調(diào)維修時(shí)間。維修工單執(zhí)行:分配維修工單,根據(jù)設(shè)備損壞形式,對設(shè)備維修關(guān)閉工單:對設(shè)備維修完成后,將維修信息錄入系統(tǒng)后,關(guān)閉工單,維修結(jié)束,設(shè)備可以使用。故障統(tǒng)計(jì):對所有設(shè)備故障進(jìn)行統(tǒng)計(jì),建立臺帳,分析故障原因,優(yōu)化。
1.6 維護(hù)和操作中的不足:
維護(hù)保養(yǎng)調(diào)查:月度和半年度維護(hù)除對堿液關(guān)的更換,其余均為對管路、過濾器和各電子元件的檢查項(xiàng)。年度和多年度維護(hù)主要是更換堿液泵泵頭、過濾器、閥門膜片、密封圈和液位開關(guān)等。
維護(hù)保養(yǎng)中存在的不足:維護(hù)人員操作存在不足,如更換門密封條時(shí)會與之前的門封條安裝深度不一致,導(dǎo)致清洗機(jī)漏水或者門無法打開。更換堿液管時(shí)會忘記手動加堿排出管路中的空氣,導(dǎo)致程序開啟后堿液壓力不足報(bào)警。維護(hù)內(nèi)容中未提及緊固各部件固定螺絲的內(nèi)容。
人員操作執(zhí)行與標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程的一致性應(yīng)注意事項(xiàng):保證設(shè)備完好性,傳遞管路中,由于員工忽視,因此需將管路放置好后再進(jìn)行關(guān)門操作,防止關(guān)門時(shí)鋼絲繩脫軌。未按操作規(guī)程執(zhí)行或加堿泵在設(shè)備運(yùn)行前未完全排盡空氣,因此更換堿液桶后,需要手動加堿排出管路中的空氣。要排除未檢查網(wǎng)線是否連接完好,所以加紙后將之和放置到位,打印機(jī)移動后需要檢查網(wǎng)絡(luò)接口是否連接到位。
1.7 總結(jié)
經(jīng)過結(jié)合精益六西格瑪理論,使用DMAIC模型對清洗機(jī)和連續(xù)流離心機(jī)的故障模式進(jìn)行分析改善。利用FEMA對設(shè)備進(jìn)行預(yù)防策略研究。經(jīng)過一年的改善,2019年2月開始,清洗機(jī)每三個(gè)月的故障數(shù)下降到8次、9次和5次,月均故障數(shù)由0.71次每臺每月下降到0.41次每臺每月;連續(xù)流離心機(jī)每三個(gè)月的故障數(shù)下降到0次、0次、1次,月均故障書由0.38次每臺每月下降到0.06次每臺每月。分別減少了42.25%和84.21%,P值分別為0.02和0.03,均小于0.05,顯示出了良好的效果,達(dá)到了預(yù)期目的。
參考文獻(xiàn) (未完,下一頁)
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