PLC在機油泵蓋鉆孔液壓系統(tǒng)中的應(yīng)用
蘭小光 容隸瑩 2021/6/13 18:25:14
(廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院,機電工程系,河池547000)
作者簡介:蘭小光(1964-),男,研究生,副教授,研究方向:機械設(shè)計與制造。
摘要:以S195機油泵蓋的鉆孔加工工序為研究對象,用可編程控制器(PLC)代替老舊的機械式氣動-液壓控制系統(tǒng),使泵蓋的鉆孔加工工藝得以改進,液壓系統(tǒng)運行更加穩(wěn)定,加工效率得到提高,從而提升了本企業(yè)機油泵的市場競爭力。
關(guān)鍵詞:PLC;氣動-液壓系統(tǒng);機油泵蓋;效率
中圖分類號:TH137 文獻標識碼:B
1、引言
S195柴油機廣泛應(yīng)用于我國農(nóng)機市場的各個領(lǐng)域,每年的生產(chǎn)量巨大,機油泵生產(chǎn)企業(yè)競爭激烈,利潤微薄,只有不斷改進工藝提高生產(chǎn)率才能保持產(chǎn)品的市場競爭力。機油泵屬于大批量生產(chǎn)方式,在機械控制的液壓系統(tǒng)里,機油泵蓋上的3個安裝孔是用三孔鉆從泵蓋的正面一次加工出來的,鉆孔后還需要在泵蓋背面對應(yīng)三個孔的位置锪平,F(xiàn)在使用PLC控制代替原機械氣動-液壓系統(tǒng),泵蓋的加工工序得到改進,即用復(fù)合鉆頭從泵蓋的背面鉆孔,利用LPC編程在鉆孔到位后停留,用復(fù)合鉆頭上的刀具對泵蓋背面的安裝孔進行锪平,從而減少專門的锪平加工工序,提高了泵蓋加工生產(chǎn)效率。
2、工作臺PLC控制原理
PLC實質(zhì)是一臺工業(yè)控制專業(yè)計算機,它以可靠性高、編程簡單方便、能夠通過軟件靈活改變被控制部件的動作,以及能經(jīng)受惡劣環(huán)境等優(yōu)點,在工業(yè)控制領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。
2.1液壓工作臺的運動原理
由于S195機油泵生產(chǎn)線有集中提供的壓力氣體,為了不額外增加液壓動力裝置,工作臺運動采用氣動-液壓傳動系統(tǒng)(圖1)。
2.2氣液系統(tǒng)工作原理
(1)工件夾緊與松開:氣動電磁閥1的1YA得電在左位工作,氣缸伸出夾緊;失電時在右位工作,氣缸縮回松開。
(2)滑臺快進:氣動電磁閥2的2YA 得電在左位工作,液壓電磁閥3的4YA得電在左位工作,液壓電磁閥5的5YA失電在左位工作,氣液缸快速伸出實現(xiàn)快進。
(3)滑臺工進:在快進過程中壓下變速開關(guān)液壓電磁閥5的5YA得電在右位工作,油缸出油經(jīng)過調(diào)速閥4調(diào)速實現(xiàn)工進。
(4)滑臺停留:滑臺工進到終點停留,進行泵蓋孔口锪平,停留時間由PLC控制。
(5)滑臺快退:氣動電磁閥2的3YA得電在右位工作,液壓電磁閥5的5YA失電在左位工作,氣液缸快速縮回,實現(xiàn)快退。
該系統(tǒng)的電磁鐵動作順序表如表1所示:
2.3 PLC控制系統(tǒng)的硬件設(shè)計
該系統(tǒng)選用三菱公司FX2N-32MR型號的PLC,實際I/0數(shù)為32,16個輸入點和16個輸出點,完全能夠滿足本系統(tǒng)的控制需要。具體輸入輸出點數(shù)分配及I/O連線圖如圖2所示。
2.4 PLC控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計
PLC控制方式設(shè)計有手動模式和自動模式。手動模式主要是用來安裝調(diào)試和復(fù)位等工作。自動模式又可以分為單次循環(huán)和連續(xù)循環(huán)工作,兩者的區(qū)別是單次循環(huán)每次裝工件到位后都要按一下啟動按鈕,系統(tǒng)才會進行一個循環(huán)動作;連續(xù)循環(huán)是將工件安裝到位,延時兩秒鐘后,系統(tǒng)就會自動進行一個循環(huán)動作。工作模式示意圖和自動模式工作循環(huán)示意圖如圖3和圖4所示。
根據(jù)控制模式及滑臺控制電磁鐵動作順序表設(shè)計PLC控制程序,梯形圖用兩組MC/MCR主控指令來設(shè)置手動和自動兩部分程序段。手動程序主要是各動作的點動控制。自動程序為了安全起見,工件安裝到位壓下定位開關(guān)ST4后,延時2秒(T0)再進行夾緊動作,而且只有夾緊壓力到達設(shè)定使值壓力繼電器YJ閉合,保證工件夾緊后,才開始快進;工作臺進給到達終點,停留時間T1設(shè)置為5秒進行泵蓋孔口锪平,锪平結(jié)束工作臺快退;退到原位停止并松開工件,等待取下工件,重新安裝工件到位后自動進行下一個循環(huán)。梯形圖程序如圖5所示。
3、PLC的控制特點
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