璃窯爐過程控制系統(tǒng)設(shè)計及實(shí)現(xiàn)
(作者未知) 2009/10/29
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3.2玻璃液位控制
因?yàn)榻?jīng)投料機(jī)投入的玻璃原料在熔化池內(nèi)要經(jīng)過充分的熔化、反應(yīng)等過程才進(jìn)入工 作池這個過程需要很長時間,加之通道末端每次提供給壓機(jī)的料滴是定量的,并不隨投料量 的多少及玻璃液位的高低而改變,所以說玻璃液位系統(tǒng)具有大慣性、滯后以及無自平衡能力 等特點(diǎn)。這也致使在利用常規(guī)PID調(diào)節(jié)時,容易出現(xiàn)積分飽和現(xiàn)象,引起系統(tǒng)超調(diào)甚至振蕩 。為了克服這一控制難題,在控制方案設(shè)計上引入了變速積分PID算法。
變速積分PID算法的設(shè)計思想就是根據(jù)系統(tǒng)偏差大小改變積分的速度,使其與偏 差大小相對 應(yīng)。當(dāng)偏差較大時,使積分累加速度減慢,反之則使積分累加速度加快。為此,設(shè)置一系數(shù)f[E(k)],它是偏差E(k)的函數(shù),當(dāng)|E(k)|增大時,f減小,反之增大。每次采樣后用f|E(k)|乘以E(k),再進(jìn)行累加,即
其中f與|E(k)|的關(guān)系如下(A、B為根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)過程確定的兩個參數(shù))
就實(shí)現(xiàn)了用比例作用消除較大的液位偏差,用積分作用消除較小的液位偏差,從而完全消除 積分飽和現(xiàn)象,使系統(tǒng)更趨穩(wěn)定,改善了調(diào)節(jié)品質(zhì)。
另外,液位控制系統(tǒng)并不要求液位完全沒有余差,而要求被控量在允許的誤差范圍內(nèi)變化, 為此采用帶有死區(qū)的PID控制算法,以消除由于頻繁動作引起的振蕩。設(shè)死區(qū)寬度為-C ~+C,則當(dāng)偏差在所設(shè)死區(qū)范圍內(nèi)時,調(diào)節(jié)器不作任何調(diào)整,此時的控制算式如下:
液位控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖4所示。
3.3換向期間燃燒系統(tǒng)控制
彩虹玻璃廠20#錐爐作為換向玻璃窯爐要求每20~30 min進(jìn)行一次左右燃燒切 換,在換向期間,由于燃料切斷后,窯內(nèi)溫度和窯壓大幅度下降,煙道抽力如果不相對減少 ,將進(jìn)一步打破窯內(nèi)的熱平衡,而減少煙道抽力后,如果不相應(yīng)改變助燃風(fēng)流量,又將引起 窯壓的波動,進(jìn)而引起液面波動;換向結(jié)束后,由于窯內(nèi)溫度下降較多,需大量增加燃料量 ,以維持工藝要求的熔化溫度,由于溫度過程的反映滯 后和熱容慣性,從而易帶來窯內(nèi)溫度和窯壓的再次波動;同時,窯內(nèi)工況的 大幅度變化,又不能給換向結(jié)束后的穩(wěn)定控制創(chuàng)造良好的條件,也不利于熔窯的經(jīng)濟(jì)性燃燒。
針對被控對象的上述特性,綜合考慮換向過程中的擾動因素,在此采用了協(xié)調(diào)控制策略, 并根據(jù)現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)所測數(shù)據(jù)提出了換向擾動抑制算法。其主要思想是對換向預(yù)備、換向開始、 換向期間、換向結(jié)束及換向結(jié)束后整個過程中,天然氣、助燃風(fēng)和煙道抽力等關(guān)系到穩(wěn)定熔 窯熱工制度的因素,進(jìn)行協(xié)調(diào)控制,并給出一系列調(diào)節(jié)閥位相應(yīng)動作曲線,以配合換向過程 的進(jìn)行。換向擾動抑制算法在換向期間協(xié)調(diào)助燃風(fēng)、天然氣和爐壓調(diào)節(jié)器的輸出值,控制3 者的調(diào)節(jié)器輸出改變的時序和改變的幅度。也就是以非換向時間穩(wěn)定燃燒時調(diào)節(jié)器的輸出為 基礎(chǔ),在換向期間將以上3個調(diào)節(jié)器的輸出分別乘以一個適當(dāng)?shù)南禂?shù)(稱為控制系數(shù),以α 表示),作為新的調(diào)節(jié)器的輸出值,后通過軟手操輸出來控制現(xiàn)場調(diào)節(jié)閥位開度。通過一 系列嚴(yán)格的時間位置變化動作,保證換向期間窯內(nèi)工況盡可能穩(wěn)定。
按圖5所示控制框圖進(jìn)行換向擾動抑制控制系統(tǒng)的現(xiàn)場投運(yùn),在非換向期間,選擇器輸出O P=OP1,也即PID調(diào)節(jié)器的計算輸出;在換向剛剛開始瞬間,先由換向信號上升沿( 由0到1跳變過程)觸發(fā)寄存器保存PID調(diào)節(jié)器當(dāng)前的輸出值OP1,此時乘法器的輸出OP2=a* OP1;當(dāng)換向信號到來后(信號已完成跳變,為高電平信號1),此時PID調(diào)節(jié)器被鎖 定,同時該換向信號作用于選擇器,使其輸出OP=OP2,保證各閥門開度按照一定 的曲線變化,如加大燃料量,從而減小了換向過程對窯內(nèi)溫度和壓力的沖擊,從根本上保證 了自動控制的精度和穩(wěn)定性;當(dāng)換向結(jié)束后(此時換向信號為低電平0),按照一定的解鎖順 序解鎖,恢復(fù)PID調(diào)節(jié)器的自動調(diào)節(jié)功能。
3.4換向過程邏輯順序控制
每隔20~30 min要進(jìn)行一次左右燃燒切換,其工作過程(以左燃燒切換為右燃燒為 例)為:關(guān)左天然氣→開左冷卻風(fēng)→關(guān)左助燃風(fēng)→開右助燃風(fēng)→煙道閘板換向→關(guān)右冷卻風(fēng) →開右天然氣。這一過程要求每一步控制動作必須正確執(zhí)行,若前一步未能執(zhí)行則后一步動 作就不準(zhǔn)執(zhí)行,否則將嚴(yán)重影響生產(chǎn)的安全性。
為此,軟件設(shè)置了狀態(tài)信息反饋程序,如圖6所示。即在換向順訊控制上,在通過DO通道送出控制信號后,接下來不是立即執(zhí)行下一步控制動作,而是通過DI通道采集被控對象的狀態(tài),以確認(rèn)相應(yīng)閥門機(jī)構(gòu)確實(shí)到達(dá)指定位置,否則下一步控制動作不予執(zhí)行。由于閥門的開(或關(guān))這一機(jī)械動作需要時間,加之閥門在打開或關(guān)閉瞬間容易引入電磁干擾,此時采集的電信號會出現(xiàn)振蕩,從而可能會對DCS系統(tǒng)造成強(qiáng)脈沖沖擊,(未完,下一頁)
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